一、主軸系統(tǒng)常見故障
1.主軸發(fā)熱,旋轉精度下降
某立式加工中心鏜孔精度下降,圓柱度超差,主軸發(fā)熱,噪聲大,但用手撥動主軸轉動阻力較小。
(1)故障分析。主軸部件解體檢查,發(fā)現(xiàn)故障原因如下:①主軸軸承潤滑脂內(nèi)混有粉塵和水分,這是因為該加工中心用的壓縮空氣無精濾和干燥裝置,故氣動吹屑時少量粉塵和水氣竄入主軸軸承潤滑脂內(nèi),造成潤滑不良,導致發(fā)熱且有
噪聲;主軸內(nèi)錐孔定位表面有少許碰傷,錐孔與刀柄錐面配合不良,有微量偏心;
②前軸承預緊力下降,軸承游隙變大;③主軸自動夾緊機構內(nèi)部分碟形彈簧疲勞失效,刀具未被*拉緊,有少許竄動。(2)故障處理。更換前軸承及潤滑脂,調(diào)整軸承游隙,軸向游隙 0.003mm,徑向游隙士 0.002mm;自制簡易研具,手工研磨主軸內(nèi)錐孔定位面,用涂色法檢查,保證刀柄與主軸定心錐孔的接觸面積大于 85%;更換碟形彈簧。將修好的主軸裝回主軸箱,用千分表檢查徑向跳動,近端小于 0.006mm,遠端 150mm處小于 0.010mm。試加工,主軸溫升和噪聲正常,加工精度滿足加工工藝要求,故障排除。
(3)改進措施:
①增加壓縮空氣精濾和干燥裝置,過濾器要定期排水,定期清洗或更換濾芯;
②隨時檢查主軸錐孔、刀柄的清潔和配合狀況,檢查空氣干燥器工作是否正常;
③合理安排加工工藝,避免材料切除率陡變;
④嚴禁超負荷運行,有故障應及時報修,不得帶病運行。
2.主軸部件的拉桿鋼球損壞
(1)故障現(xiàn)象。某立式加工中心主軸內(nèi)刀具自動夾緊機構的拉桿鋼球和刀 拉緊螺釘尾部錐面經(jīng)常損壞。
(2)故障分析。檢查發(fā)現(xiàn),主軸松刀動作與機械手拔刀動作不協(xié)調(diào)。這是因為限位開關擋鐵裝在氣液增壓缸的氣缸尾部,雖然氣缸活塞動作到位,增壓缸活塞動作卻沒有到位,致使機械手在刀柄還沒有*松開的情況下強行拔刀,損壞
拉桿鋼球及拉緊螺釘:
(3)故障處理。清洗增壓油缸,更換密封環(huán),給增壓油缸注油,氣壓調(diào)整至0.5~0.8MPa,試用后故障消失。
(4)改進措施:
①定期檢查并清潔氣液增壓油缸,監(jiān)測刀具自動夾緊機構各部分的運行狀況,及時消除故障隱患;
②定期檢查調(diào)整氣壓和液壓系統(tǒng)壓力,檢驗液壓油質,如氧化變質應及時更換。
3.主軸部件的定位鍵損壞
(1)故障現(xiàn)象。某立式加工中心換刀時沖擊響聲大,主軸前端撥動刀柄旋轉的定位鍵局部變形。
(2)故障分析。響聲主要出現(xiàn)在機械手插刀階段,故障初步確定為主軸準停位置誤差和換刀參考點漂移。本機床采用霍爾元件檢測定向,引起主軸準停位置不準的原因可能是主軸準停裝置電氣系統(tǒng)參數(shù)變化、定位不牢靠或主軸徑向跳動
超差。首先檢查霍爾元件的安裝位置,發(fā)現(xiàn)固定螺釘松動,機械手插刀時刀柄鍵槽未對正主軸前端定位鍵,定位鍵被撞壞。主軸換刀參考點接近開關的安裝位置同樣有松動現(xiàn)象,使換刀參考點微量下移,刀柄插人主軸錐孔時錐面直接撞擊主軸定心錐孔,產(chǎn)生異響。
(3)故障處理。調(diào)整霍爾元件的安裝位置后擰緊并加防松膠。重新調(diào)整主軸換刀參考點接近開關的安裝位置,更換主軸前端的定位鍵,故障消失。
(4)改進措施定期檢查清潔主軸準停裝置和主軸換刀參考點定位裝置,注意
觀察刀柄插入主軸錐孔時的狀態(tài),及時消除故障隱患。
二、進給傳動系統(tǒng)常見故障
1. Y軸運動中斷
(1)故障現(xiàn)象某 CINCINNATI立式加工中心,Y軸運動到某點后中斷。
(2)故障分析。經(jīng)檢查,Y軸斷路器跳閘,復位后 Y軸仍不能運動。初步確定為 Y軸卡死或伺服驅動系統(tǒng)故障。首先檢查 Y向滑座導軌及鑲條間隙,無問題。斷電后用手不 1fed能轉動 Y軸滾珠絲桿螺母機構,確認系因日常維護保養(yǎng)
不當,致使 Y軸絲桿螺母卡死。
(3)故障處理。取出 Y軸滾珠絲桿螺母副,找一合適的鉗臺夾緊,將鎖緊螺母退松,用手轉動滾珠絲桿。*清洗后重裝并調(diào)整絲桿螺母副的預緊力。預緊力一般為zui大載荷的 1/3,是靠測量預緊后增加的摩擦力矩來換算的。將滾珠絲
桿螺母副裝回加工中心,檢查并調(diào)整絲桿兩端向心推力組合軸承的預緊力,用手轉動滾珠絲桿的松緊程度以初定預緊力大小,重新調(diào)整滑座導軌及鑲條間隙。試車后故障排除。
(4)改進措施:
①及時、*清理加工中心各部分的切屑,防止灰塵或切屑進入滾珠絲桿螺母副;
②工作中應避免碰擊滾珠絲桿螺母副防護裝置,防護裝置一旦損壞應立即更換;
③每半年清除一次滾珠絲桿上舊的潤滑脂,涂上新的潤滑脂。
2. X、Y兩軸插補加工圓臺(或內(nèi)孔)時,圓度誤差超差
(1)故障現(xiàn)象。某 CINCINNATI立式加工中心 X、Y兩軸聯(lián)動加工圓臺時差大,工件圓臺在過象限處有一較明顯的起伏。
(2)故障分析。初步判斷是 X、Y軸的定位精度差或是 X、Y軸有關位置補 參數(shù)變化。調(diào)出 CNC系統(tǒng) X、Y軸位置補償參數(shù)檢查,均在要求范圍。在 JOG模式下低速轉動 Y軸,用千分表檢查,發(fā)現(xiàn) Y軸軸向竄動達 0.2mm。檢查 Y軸
進給傳動鏈前、后支承座,絲桿電機支架及電機軸承無異常,絲桿軸承座內(nèi)軸承游隙及預緊正常,但軸承座壓蓋輕微松動。
(3)故障處理。調(diào)整絲桿軸承座壓蓋,使其壓緊軸承外圈端面,擰緊鎖緊螺母。重新檢測 Y軸軸向竄動,小于 0.005mm。重裝后試加工,故障排除。
(4)改進措施:
①加強進給傳動鏈的日常檢查維護,及時緊固松動部位
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